在破碎厂中,故障时有发生,这就要停掉破碎机,实施计划外检修。一旦出现故障,就需要采取一定的预防措施,以避免故障重复发生。

意外停机
故障之一可能是偏心铜套烧套。一般而言,有三种状况可以表明衬套烧套:
破碎机完全卡滞
润滑油过热
回油滤网上有铜屑
导致偏心铜套烧套的因素有:
使用不适当的润滑油
润滑系统(油泵)故障
衬板腔形不当
衬板质量差
紧边排料口(CSS)太小
给料偏析
给料物料中细粉含量太高
旋转方向不正确
铜套烧套时的应对措施有哪些?
首先,需要查明故障的主要原因,以明确可以采取什么措施防止故障重复发生。然后,必须立即拆下损坏的铜套,进行更换。
应采取一些预防措施:当铜套黏连在破碎机主轴上时(参见下图),必须切割拆卸。

切割铜套时注意不要划伤主轴。
下一步措施?
接下来,必须对主轴和偏心套内表面进行清洗和抛光。
之后,在至少四个高度取90°对角位置的两点,测量主轴外径和偏心套内径,如下图所示。

这些测量值必须提交给美卓技术部门,以评估其是否在公差极限范围内。
如果超过极限范围,则应安装新铜套。反之,美卓会提出修理建议,或是必须更换其中一个组件。安装方式应遵照破碎机使用说明书。
恢复正常运行之前,应按照下列步骤对铜套进行磨合运行:
空载运行破碎机1小时;
满负荷运行破碎机2小时,但应以最大排料口运行,以达到驱动电机额定功率的50%(或者标称电流的60%);
减小排料口运行破碎机,直至达到额定功率的75%,再继续运行4小时;
减小排料口运行破碎机,直至达到额定电流的100%,并运行1个小时。
在进行上述4个步骤之间,应检查设备,以确保工况正常,且在破碎操作过程中调整环无跳动。
提示:每次更换衬板时,应检查所有破碎机铜套,这有助于避免设备意外停机。