2019年,芙蓉公司围绕“扭亏脱困”决战年工作主题,突出洗选增效、提质增收工作重点,近期完成的叙永煤矿洗煤车间浮选技改收到实效,通过增加浮选系统,回收约35%的精煤泥,实现提质增收约50元/吨,每年可增加效益170多万元。
进入2019年,叙永煤矿因采区变化,原煤煤质下降,因原有洗煤车间选煤工艺采用分级入洗、-13mm末煤旁路掺入洗混煤产品,洗混煤发热量3000大卡/千克左右,洗选效益较低。为保障矿井效益提升、高质量发展,芙蓉公司与叙永煤矿研究论证后,决定调整工艺参数,将驰张筛板孔径调整为10mm,提高入洗煤量比例,洗混煤热值提高到3500大卡/千克以上,经济效益明显得到提高。同时,也带来了问题,因增加入洗煤量造成进入跳汰系统煤泥量增大,煤泥水处理系统能力不能满足生产需要,造成洗水浓度大幅度增加,斗提机、精煤筛、离心机均不能有效脱水,加上泥煤粘性较大,压滤后水分高、品相较差,虽然具有一定热值但单独销售仍然存在困难,只能占用煤坪场地进行放置。为此,芙蓉公司组织多次方案讨论及外出考察学习,确定增加煤泥浮选系统,这样既能增加煤泥水系统的处理能力,彻底解决洗水浓度过高的问题,又能回收煤泥中的精煤掺入产品中销售,提高洗选整体经济效益。
叙永煤矿洗煤车间浮选系统设计处理煤泥3.3万吨/年,每小时入选煤泥6.25吨,主要设备含XJM8/4型浮选机1台,GXMZ200-125型精煤压滤机1台,配套钢结构厂房、泵、药剂搅拌桶等设备设施,建设工期1个月,概算投资193万元,于2019年2月底建成投入运行。通过技改后,压滤精煤泥掺入洗混煤中销售,尾煤泥进入原有煤泥系统进行沉淀压滤,浮选后可回收约35%精煤泥,有效解决了洗煤车间煤泥水处理系统能力不足的问题,降低了洗水浓度。同时,精煤泥掺入洗混煤作为产品销售,使煤泥实现提质增收约50元/吨,每年可增加效益170多万元。
浮选系统的建设、投用,优化了煤炭洗选工艺,提高了洗选经济效益,不仅夯实了叙永煤矿建设“经济型、效益型”矿井的基础,也为芙蓉公司“扭亏脱困、做精做优煤炭主业”注入了新动力。