打造矿井高效发展“桥头堡” ——河南能源鹤煤公司九矿走机械化高效发展之路纪实
六年前,河南能源鹤煤公司九矿生产工艺落后,回采率低,吨煤成本高,生产效率低下,人的思想保守,是并不被看好的矿井。而今,实现了采掘机械化率100%,吨煤生产成本同比下降10.1%,工效提高3倍,原煤生产提高1倍,一跃成为鹤煤公司本部矿井走机械化高效发展之路最快“桥头堡”。为探究如何走好机械化发展之路?8月24日,笔者进行了深入探访。
转变思路解难题
思路决定出路。该矿班子成员清楚地意识道,再走以往全靠人力干活的“粗放式”发展模式,未来必将没有出路。于是,他们就开始把眼光盯向远处,从长远谋划,争取在高效发展之路上走出属于自己的发展新模式。
“走矿井机械化可不是闹着玩吗?几十年了,我们矿都是全靠人力采煤掘进,我们没有技术,也没那人才,上综采和掘进机就等于不是人玩机器而是机器玩人。”全矿上下议论纷纷,放不开手脚,老观念、老思想成为首先需要克服的最大障碍。
面对困难和阻力,该矿领导班子果断决定:困难再大也要上综采,不走综采将来就没有出路,观念落实就要做好思想工作,没有技术人员就给鹤煤技校联系,缺啥,补啥!针对矿井后续配套设备跟不上,该矿先后对箕斗井、主暗井提升改为大倾角胶带输送机提升,紧接着又对通风系统、供电系统、排水系统、副井提升等逐一进行升级改造,达到了上综采、综掘设备所需的一切必备条件。
即便如此,该矿依然抱着谨慎的态度,积极把当月全矿采煤任务都调整给准备队,让当时采煤队大胆尝试。结果,首月利用综采机械化就生产原煤3万吨,比原来人力炮采多出1倍。
转型升级提效率
“我们通过大力采用综采、综掘机械化设备后,现在人员少了,员工劳动强度降了,工效提高了、安全系数高了。”谈起变化,该矿矿长马永庆自豪地跟笔者说。
往往事实印证一切。转型升级走机械化高效发展之路,该矿人数比原来减少400人的情况下,煤炭产量提高1倍。
尝到甜头,干劲如决堤的口子,一发不可收拾。随后,该矿相继在3100煤巷工作面使用了综掘,在-530岩巷使用了综掘机等大型机械设备。2013年6月,该矿还在3100、31042采煤工作面使用了ZF5600大型综采支架,使单产水平得到更高提升。其中采煤工作面最高达到8.8万吨∕月,煤巷单进达到138米∕月,岩巷单进达到83米∕月。从此,该矿全面进入了转型升级的时代。
走机械化高产高效之路,催生了矿井模式走高端设备、精细化安全管理新模式,连续六年实现了安全生产“零”事故。
高效催生新常态
走矿井机械化高效发展之路后,因富余人员的增多,有效推动了人力资源结构的调整。使井下区队由14个精简合并为13个、机关科室由25个精简合并为13个、地面单位由9个精简合并为6个。全年科级干部减少37人。地面员工人数减少1/3。
此外,该矿开始积极调整矿井发展结构,逐步完善各种配套设施,采取系列措施强化管理:一方面对人员多的岗位进行优化,尽量做到多上设备少上人。随后又对电力、皮带等设备实行了集中远程控制,基本实现了无人化,初步估算能节约70个岗位;另一方面采取“一井一面”发展模式,节省了大量的人力、物力和财力,集中优势兵力对矿井瓦斯进行了有效抽放,保证了瓦斯抽放效率,有效地提高了矿井的安全系数。同时该矿强力推行精细化管理,建立了市场化结算平台,细化工资分配方案,让有能力、有技术、干劲足的员工得到实在的利益。