近日,冀中能源峰峰集团邯郸洗选厂申报的“全自动絮凝剂添加设备”技术,通过了国家知识产权局的批准,获得了国家实用新型专利授权。
在选煤生产中,絮凝剂作为调节煤泥水质的关键环节,起着强化颗粒沉降,净化洗水,循环使用的重要作用。如何实现自动添加,防止絮凝剂因温度变化和受潮吸湿而产生结块、粘连、变质等情况的发生,实现均匀喷洒,一直是困扰选煤行业的难题。过去,该厂一直靠人工添加絮凝剂,每隔一段时间岗位司机就需根据经验添加一定量的的絮凝剂。整个过程,补水、搅拌及放料均处于常开状态,不但增加了岗位职工的劳动强度,而且,添加量不够准确,絮凝效果差,洗水浓度高,造成精煤质量不稳定,时常需要组织机关干部上岗,加大喷洒絮凝剂力度,致使生产成本增加,浪费严重。此次,该厂发明的全自动絮凝剂添加设备,设备开启、运行、停止过程不需人工操作,全部依靠传感信号,实行模拟智能控制。通过浮漂加连杆作为传输元件,在实现上、下限水位自动控制的同时,可发出超高、超低水位报警信号,自动开启和停止气动闸阀、时间继电器、电机等相关设备,使得絮凝剂添加过程完全实现自动化。同时,增加了保温夹层,采用双层不锈钢板焊接斗型储料箱,夹层内注循环保温油,外置温度控制器与电子加热棒,使料箱温度恒定保持在70摄氏度,有效防止了絮凝剂因温度变化和受潮吸湿而产生结块、粘连、变质等情况的发生。采用了翻转式给料装置,物料通过旋转轴上的4个给料槽翻转投入搅拌桶内,旋转加料装置一侧添加了吹风系统,使絮凝剂在添加过程中实现了均匀喷洒。
全自动絮凝剂添加设备投入使用以来,效果非常好,溢流水浓度从过去10克上下降到了现在的2克左右,实现了清水洗煤,不仅保证了精煤质量,而且大幅度减少了絮凝剂使用量,年创效十分可观。