“一键炼钢”“一键对辊”
智能元素源源不断引入生产线
在梅钢的生产一线,我们能够从一个个具体的现场,感受到企业走向智能制造的步伐。
走进梅钢炼钢厂的一炼钢区域,沿着长长的钢梯攀爬上去,记者进入了厂房中部的一间操作室。几名一线工人正面对电脑屏幕监控着生产流程。透过操作室前方的玻璃墙,生产现场尽收眼底。
梅钢炼钢厂有两个炼钢区域,其中二炼钢区域已经基本实现了“一键式炼钢”,而一炼钢区域眼下正在推进“一键式炼钢”的相关改造。
什么是“一键式炼钢”?
炼钢厂党委书记张勇这样解释:“就是把过去复杂的炼钢工序变成模型化生产——需要什么品种的钢,就将这种产品的技术参数输入系统,然后一键启动,直至最终钢水出炉。炼钢全程几十道工序,基本不再需要人工干预。”
说起正在推进的“一键式炼钢”改造,现场技术人员夏建超告诉记者:“过去,炼钢生产的各道工序上,取样、测温、加料,很多工作都依靠人工操作,现在经过改造,全都实现了自动化。精准程度跟过去相比不可同日而语。”
对一线工人而言,最直接的体验还在工作强度的变化上。正在现场当班的员工马书正说:“举个最直观的例子,生产线上不少环节经过改造,加进了‘语音导航’功能,到时间了该干什么,都有语音提示,这比过去一直盯着屏幕倒数时间要轻松多了。”
跟着贾方俊走进梅钢新事业公司原料车间的破碎区域,二层平台上4台看上去“傻大粗黑”的破碎机一溜排开。工人打开其中一台,车间里立即响起了轰鸣声。
这些机器是用来破碎焦煤的。“破碎机两个辊轮之间的间隙,必须根据焦煤的粗细来调节,调节的方法,以前是让工人把辊轮中间的那排铁片一个个插上去或者拔下来。以后不用这么麻烦了。”贾方俊指着一台破碎机旁边加装的方形控制器告诉记者。
这台控制器的正中是一个显示屏和几排按键,“这台装置是我们自己研发的,已经试用了一段时间。工人可以从这里把参数输进去,直接‘一键对辊’,再也不用跑到辊轮那儿手动操作了。”
贾方俊是梅钢“铁前原料系统技术改造项目”的技术负责人,他们团队的任务,就是不断把“智能元素”加进原料系统。他说:“原料破碎车间粉尘和噪声都大,是我们公司最苦脏累的岗位之一。下一步,这些破碎机要全部加装自动控制装置,破碎车间也要改造成封闭车间,实现无人值守,工人只要在附近的控制室里,通过屏幕和按扭来操控这些机器就行了。”