山东能源枣矿集团高庄煤业公司洗煤厂始终坚持以“智”创效原则,近日,自主设计了单向强力纠偏装置——“纠偏器”,解决了皮带跑偏、落煤量大的问题。
据了解,该公司洗煤厂930胶带承载着压滤机煤泥的运输任务,因皮带道起伏较大,传统的皮带托辊底座虽然可以微调节,但容易起伏,造成皮带跑偏、落煤量大、清理难度大。
为解决这一问题,该公司洗煤厂专门成立技术攻关小组,分析起伏坡度数据。通过反复推断和试验,使用废旧钢板加工制作了单向强力纠偏装置。该装置连接皮带托辊后,通过调整跑偏卡座,让跑偏的皮带逐渐恢复运行角度,从而减少了皮带跑偏造成的落煤现象。
“过去皮带跑偏,好几个地方出现落煤现象,影响了当班的运煤量。自从安装了皮带纠偏器,零星的落煤很容易清理,原来3个小时清理的皮带道,现在半个小时就能完成。”洗煤厂职工姜岩说。
通过在皮带输送机上安装“纠偏器”,大大减少了皮带跑偏事故率,降低了职工劳动强度,避免了撕皮带等事故隐患。同时也降低了胶带及托辊的维护费用,年可节约材料费用13.5万元。